Nažalost nemam log tog leta jer ga nisam ukljucio (nisam znao).
Puno hvala kolegi FlyMeToTheMoon na trudu i vremenu što mi je jučer preko TeamViewera pregledao sve postavke - upload firmwara,reset svega, sve smo ispočetka postavili,kalibrirali i pripremili za slijedeci let . Sljedeći let će biti sa uključenim logom pa ćemo po tome sve znati.
Ispravke koje cu napraviti su :
1. dodavanje jos dva spoja do ubec-a na APN-u +5v i gnd (zbog pada napona,pokazuje 4,6-4,7v) zbog potrošaća gps, telemetrija i frsky (d8r-II) reciever.
Dok mi ne dođe
http://www.goodluckbuy.com/mini-apm-v3-1-power-module-v1-0-output-bec-3a-deans-plug-xt60-plug.html dali da stvim jumper na 6v (5.5v) postoječeg ubec-a pa zbog pada napona bude oko 5,2v ili da spojim na ovo i fino namjestim 5v
http://www.ebay.com/itm/381035288205?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT2. GPS/magnet je bio na jednoj ruci - biti ce iznad APM-a na stalku cca 10cm, provjerit da pokazuje isti smjer kao i quadcoprer .
3. APM na boljoj antivibraciskoj podlozi .
Ako bude sve radilo dobro i ne bude bilo vjetra pokušat ću auto tune.
Da li netko zna ako je auto tune neuspješan i poćne toliko odstupati od početnih vrijednosti tako da quada nemogu upravljati/prizemljiti da li mogu u letu poništiti vrijednosti odnosno vratiti kao da nije bio auto tune rađen? Npr. kod naze32/flip32 se triput stisne tipka auto tune i vraća se sve na početak .
Stavljam log kad sve slozim i obavim let.
Dekoracije na quadu od zadnjeg leta
[attach=1][attach=2][attach=3][attach=4][attach=5][attach=6]